
【五比五曬】長寧紡織: “科技+創新”激活新動能
本報寧化記者站? ?賴全平? ?通訊員? ?張淑萍? 文/圖
“4個車間30萬錠棉紡生產線開足馬力生產,每天產量超過90噸。”11月20日,在福建長寧紡織智能化渦流紡前紡車間,廠長范學明正指導工人趕制來自廣東、浙江一帶的訂單。近年來,長寧紡織加大技改擴能力度使企業向規模化、節能化、智能化升級,提升了產品競爭力。
研制新產品20多種
2010年9月,長寧紡織落戶寧化華僑經濟開發區,占地400多畝,總投資10億元,建設30萬錠棉紡生產線,主要生產粘膠紗系列產品,該產品被廣泛用于制作高檔服裝,具有優于普通纖維產品的良好抗靜電、透氣及懸垂性。近年來,公司加大技改擴能力度,擴大產能,提升品質,增強企業發展活力。2019年,公司年產紡棉紗30萬錠,產值近6億元。
隨著市場競爭的日益激烈,企業必須以質量求生存,以品種求發展,在提高產品的質量和檔次上下功夫。劉義忠今年50歲,現任長寧紡織公司總經理兼工藝主管,負責產品設計和生產工藝,解決技術難題,開發高新產品。2011年以來,他帶領團隊先后開發、研制新產品20多種,其中9個獲得國家知識產權專利證書。
?2018年以來,劉義忠對空壓機、自動絡筒代步車、磨皮輥機、粗紗機電氣部分、消防系統等設備進行改造升級,不僅使車間生產節能降耗,還降低了職工的勞動強度。
?針對車間空壓機耗能高、用氣量大、壓縮空氣質量不穩等現象,劉義忠對其進行更新、換代升級,利用永磁變頻雙級空壓機代替原來的工頻機,節約用電25%,輸出壓縮氣體的壓力更加穩定,還改善了主機的工作環境,解決了空壓機高溫跳閘壓力不穩的現象。
自動絡筒工序,是紡織廠生產的最后一道工序,直接影響成品筒紗的質量。隨著勞動力的日趨緊張,加上自落擋車工勞動強度偏大,極大地影響了紡織廠的生產發展。劉義忠經過市場調查、客戶走訪,對現有的28臺半自動絡筒機進行加裝小車的改造,減輕職工的勞動強度,緩解了用工緊張問題。目前,劉義忠提交的《一種紡織生產用便捷代步車》正式獲得國家知識產權局授予的實用新型專利證書。
“針對效率較低、質量不穩的皮輥,進行換代升級,新裝智能化、全自動的高產磨皮輥機,不僅節約用工,效率還提高了三倍。”劉義忠介紹,皮輥是紡紗的專用部件,其加工質量的好壞,直接影響到成紗的質量。
粗紗機的電氣元件比較多,一個元件出現問題,就會影響整臺粗紗車的運轉。劉義忠對原有的電氣系統元件進行改造,更新同步電氣裝置,減少斷頭,降低了粗紗機的故障率,也降低了操作工的勞動強度。
多年來,劉義忠兼任車間安全員一職,經常到生產車間巡查,消除安全隱患。他對公司消防系統進行智能化升級改造,將粗放型的反饋系統改為精準型的快速反應系統,極大地縮短了快速應急時間,減少意外事故的發生。“如果出現相關問題,消防系統會通過電話和短信,快速反饋給相關人員。”從劉義忠展示的效果圖上,可看出消防系統能同時將信息快速傳遞給8名員工。
?技改實現“機器換工”
多年來,長寧紡織公司充分利用自動絡筒的Uster專家系統,對生產的紗線實時進行數據監控,一旦發現數據異常或質量波動,隨時進行跟蹤檢查,直至問題消除,并對出現不合格產品進行降級處理,確保出庫產品的質量。
公司的智能化渦流紡紗生產項目是省級重點建設項目,項目總投資3.6億元,計劃建設60條渦流紡生產線。項目一期已完成投資1.8億元,建成30條渦流紡生產線,今年初投產,有效提升企業生產工藝,促進企業增產增效。項目二期車間主體目前已經建設完成。項目全面投產后,可新增產品2萬噸,實現產值4億元。
紡織渦流紡車間分為前紡車間和后紡車間,清梳聯、并條機、渦流紡等設備每天全面運轉著。這套全自動、智能化渦流紡紗體系設備的運用,采用國際先進技術,實現了從棉條到筒紗的一站式流程,實現“機器換工”,使企業生產效能大幅提高。
范學明算了一筆賬:“渦流紡車間可節約廠房面積40%,節省勞動力70%,生產速度提升20倍,而且渦流紡產品質量優,產品的耐磨性、抗靜電性等都大為提升。”

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