
川航備降事件百頁報告出爐:英雄機長高空缺氧駕機近20分鐘
備受關注的川航3U8633航班備降事故調(diào)查報告出爐。
6月2日,澎湃新聞查詢中國民用航空安全信息系統(tǒng)看到,四川航空3U8633航班備降事故調(diào)查報告發(fā)布。
該調(diào)查報告共計142頁,包括事實情況、分析、結(jié)論、安全建議、已采取的安全措施五大主要部分。對于全體機組和乘客經(jīng)歷的驚魂34分鐘,報告從飛行經(jīng)過、人員情況、航空器情況、氣象情況、試驗情況等角度進行了詳述。
2018年5月14日,四川航空空客A319飛機(注冊號B-6419)執(zhí)行3U8633重慶至拉薩航班,機上旅客119人,機組9人。飛機在重慶至拉薩巡航階段,駕駛艙右風擋爆裂脫落,飛機失壓,旅客氧氣面罩脫落,后飛機備降成都。該事件造成一人輕傷、一人輕微傷,飛機駕駛艙、發(fā)動機、外部蒙皮不同程度損傷。
憑借高超技術,帶領航班成功返航的川航執(zhí)飛機組獲表彰為“英雄機組”。2018年6月18日,中國民航局、四川省政府決定授予川航3U8633航班機組“中國民航英雄機組”稱號;授予劉傳健“中國民航英雄機長”稱號并享受省級勞動模范待遇;其中,獎勵英雄機長劉傳建500萬元、機長梁鵬200萬元、副駕駛徐瑞辰100萬元,其他6名機組人員共100萬元。
調(diào)查報告指出,本次事件的最大可能原因是:B-6419號機右風擋封嚴(氣象封嚴或封嚴硅膠)可能破損,風擋內(nèi)部存在空腔,外部水汽滲入并存留于風擋底部邊緣。電源導線被長期浸泡后絕緣性降低,在風擋左下部拐角處出現(xiàn)潮濕環(huán)境下的持續(xù)電弧放電。電弧產(chǎn)生的局部高溫導致雙層結(jié)構玻璃破裂。風擋不能承受駕駛艙內(nèi)外壓差從機身爆裂脫落。
報告還原事故經(jīng)過:驚魂34分鐘
此次的調(diào)查報告詳細還原了該次事故的發(fā)生經(jīng)過。
2018年5月14日,川航空客B-6419號機執(zhí)行重慶至拉薩3U8633航班。機上飛行機組3人(責任機長、第二機長、副駕駛)、乘務組5人、安全員1人、旅客119人。
當日6時27分,飛機從重慶江北機場起飛,6時56分,飛機上升到巡航高度。
7時07分05秒,駕駛艙話音記錄器(CVR)中出現(xiàn)“嘭”的一聲悶響,機組發(fā)現(xiàn)右風擋玻璃出現(xiàn)放射網(wǎng)狀裂紋,機組事后描述為“非常碎非常花,全都裂了”。5秒后,駕駛艙話音記錄器中第二次出現(xiàn)“嘭”的一聲。此時機長表示“我操作”。
7時07分19秒,機組向成都區(qū)域管制中心(下簡稱“區(qū)管”)報告飛機故障,申請下高度,區(qū)管指揮下8400m保持,機組隨后申請返航,報告風擋裂了,決定備降成都。
調(diào)查報告顯示,7時07分45秒出現(xiàn)多個故障:發(fā)動機發(fā)電機出現(xiàn)故障,左風擋、左右側(cè)窗加溫故障,自動剎車系統(tǒng)失效,1號、2號、5號擾流板故障等。隨即自動駕駛斷開,機長開始人工操縱飛機,飛機也隨即下降高度。
在7時07分50秒至7時29分39秒,座艙高度多次出現(xiàn)高度警告,而后機組遭遇了與區(qū)管短暫失聯(lián)、掛7700代碼(記者注:該代碼表示航班遇到緊急狀況,比如機械故障等)、座艙失壓佩戴氧氣面罩、機組宣布MAYDAY等一系列緊急情況。
具體來說,澎湃新聞記者看到:7時08分17秒至7時17分08秒,區(qū)管通過多種手段持續(xù)呼叫機組,但未收到回應;
7時09分57秒至7時16分39秒,飛機高度一直保持在23600英尺(約合7193米)以上;
7時10分39秒,空管雷達顯示飛機應答機編碼設置為7700;
7時10分57秒,駕駛艙話音記錄器中首次出現(xiàn)機組(副駕駛)佩戴氧氣面罩后的呼吸聲;
7時16分40秒,飛行高度開始低于23600英尺,繼續(xù)下降;
7時17分09秒,區(qū)管連續(xù)呼叫機組但未收到回應,區(qū)管向機組盲發(fā)信息;
7時19分25秒和7時19分32秒,機組兩次在區(qū)管頻率中宣布MAYDAY(記者注:Mayday是國際通用的無線電求救呼號,在民航界,Mayday是一個極其敏感的詞匯,一旦出現(xiàn)在無線電通訊中,則意味著某架飛機已經(jīng)遇到了實質(zhì)性威脅生命的危險情況。);
7時20分17秒,機組報告座艙失壓,后飛機繼續(xù)下降;
在一系列下降高度操作下,7時29分39秒,飛機座艙高度警告消失,飛機開始準備落地跑道。
調(diào)查報告顯示,該航班最終于7時41分05秒降落在成都雙流機場02R跑道。7時44分06秒,與塔臺建立聯(lián)系,機組報告無法自主滑行,有機組、乘務員受傷。
從發(fā)現(xiàn)風擋玻璃出現(xiàn)裂紋至飛機最終落地跑道那一剎那,全體機組和乘客經(jīng)歷了驚魂34分鐘。
報告顯示,風擋脫落導致出現(xiàn)爆炸性座艙失壓,副駕駛瞬間被強大的外泄氣流帶離座位,此時右座側(cè)桿出現(xiàn)向前、向右的大操縱量輸入(最大可能為副駕駛身體不由自主的觸碰側(cè)桿所致),同時自動駕駛儀斷開,飛機姿態(tài)瞬間急劇變化,機長立即人工操縱飛機。機長曾試圖用右手取出氧氣面罩,但由于左手操縱側(cè)桿,氧氣面罩位于身體左后側(cè),且飛機抖動劇烈,主要精力用于控制狀態(tài),使用右手未能成功取出氧氣面罩。從風擋爆裂脫落至飛機落地,責任機長未佩戴氧氣面罩。其暴露在座艙高度10000ft以上高空缺氧環(huán)境的時間為19分54秒(07:07:45-07:27:39)。
風擋脫落后出現(xiàn)了爆炸性座艙失壓,右座副駕駛被強大的外泄氣流帶離座位后,靠自身力量返回駕駛艙座椅。期間,副駕駛身體被駕駛艙儀表、風擋邊框等硬物挫傷或劃傷,身體受到安全帶的拉扯。經(jīng)診斷,副駕駛右眼挫傷、左上臂皮膚挫傷、右小腿后側(cè)劃傷、雙側(cè)腹股溝挫傷,已于2018年5月21日出院。
事發(fā)時,5號位乘務員正在22排發(fā)餐,因飛機姿態(tài)劇烈變化而被拋起,造成腰部著地受傷。經(jīng)診斷,該乘務員全身多處外傷,腰椎L1壓縮性骨折,于2018年5月28日出院。
27名旅客(20男,7女)送醫(yī)院檢查,存在心悸、氣促、情緒不穩(wěn)定等癥狀。其中4人癥狀較為明顯,予以吸氧、補液等治療;其余23名旅客予以高壓氧治療及心理干預。2018年5月16日,27名旅客全部出院。
經(jīng)歷了此次事故后,該航班執(zhí)飛飛機也損失不小。報告顯示,事件造成B-6419號機駕駛艙右風擋丟失,飛行控制組件(FCU)向右彎曲,130VU(含右側(cè)遮光板)丟失,3、4號主輪易熔塞熔化,主輪泄壓。副駕駛的耳機和空勤登機證丟失,機長的電子飛行包(EFB)丟失,頭等艙隔簾、頭等艙靠枕等丟失。
2019年7月26日,調(diào)查組在四川省雅安市寶興縣一座海拔4273m高的山上找到了丟失的130VU和頭等艙靠枕。此外,機身外表面存在多處劃痕和點狀凹坑,主要分布在機頭、右側(cè)發(fā)動機進氣道、右發(fā)進氣整流錐、右側(cè)大翼。未見明顯雷擊、電擊、雹擊、鳥擊痕跡。


英雄機長如何駕駛飛機脫險
報告還原了英雄機長帶領航班返航的更多細節(jié)。
飛機右風擋第一次出現(xiàn)裂紋后,副駕駛立即在電子飛行包(EFB)上查找快速檢查手冊(QRH),左座機長立即用手進行了觸摸并判斷為內(nèi)側(cè)出現(xiàn)裂紋,機長第一時間申請下降高度、備降成都,在得到管制指令后,機長立即執(zhí)行下降程序。在下降過程中,副駕駛查找QRH相關程序時右風擋脫落,座艙爆炸性失壓,機組轉(zhuǎn)為處置座艙失壓。機組操作符合公司機型操作手冊要求。
風擋脫落導致出現(xiàn)爆炸性座艙失壓,副駕駛瞬間被強大的外泄氣流帶離座位,此時右座側(cè)桿出現(xiàn)向前、向右的大操縱量輸入(最大可能為副駕駛身體不由自主的觸碰側(cè)桿所致),同時自動駕駛儀斷開,飛機姿態(tài)瞬間急劇變化,機長立即人工操縱飛機。
機長曾試圖用右手取出氧氣面罩,但由于左手操縱側(cè)桿,氧氣面罩位于身體左后側(cè),且飛機抖動劇烈,主要精力用于控制狀態(tài),使用右手未能成功取出氧氣面罩。從風擋爆裂脫落至飛機落地,責任機長未佩戴氧氣面罩。其暴露在座艙高度10000ft以上高空缺氧環(huán)境的時間為19分54秒(07:07:45-07:27:39)。
報告顯示,風擋爆裂脫落的突然發(fā)生,中斷了機組針對風擋裂紋的處置程序。在最初的階段,責任機長獨自應對突發(fā)情況,操縱飛機緊急下降。此后,副駕駛回到座位,第二機長進入駕駛艙,協(xié)助責任機長完成后續(xù)處置。
在駕駛艙噪音無法語音交流的情況下,飛行機組成員之間通過手勢交流完成下述事項:
副駕駛在回到座位上以后,將應答機設置為7700;
第二機長進入駕駛艙后,通過拍肩的方式示意副駕駛識別應答機。在發(fā)現(xiàn)機長沒有佩戴氧氣面罩后,立即進行了提醒;
機長通過第二機長了解到了客艙情況正常的信息;
機組在失壓后查看了EFB中的航線失壓處置程序,遵循了安全高度限制。在下降過程中使用手持話筒向空管發(fā)出了“MAYDAY”、“客艙失壓”等關鍵遇險信息以及機組意圖;
第二機長通過拍肩等方式與機長和副駕駛之間進行交流,相互鼓勵。第二機長不時為責任機長和副駕駛?cè)啻昙绨蚝褪直郏跃徑夂鋷淼牟贿m。
根據(jù)機組訪談,責任機長和第二機長在失壓后未感覺到身體明顯疼痛。3名飛行機組成員未感覺到明顯的耳痛、耳鳴、眩暈等“壓耳癥狀”,5月14日至5月15日,機組3人在成都市第一人民醫(yī)院進行了電測聽檢查,機長和副駕駛的聽力有下降,第二機長未見明顯異常。副駕駛在醫(yī)院檢查后診斷為“高頻輕度感音神經(jīng)性耳聾(高空氣壓傷)。在落地以后,3人陸續(xù)出現(xiàn)了頭暈、頭脹、頭皮發(fā)麻、肌肉酸痛等癥狀,第二機長右前臂皮下出現(xiàn)兩顆紅色斑點,這些可能是高空減壓病的癥狀。3人經(jīng)過20余次高壓氧艙治療,癥狀明顯改善,恢復良好。
影響飛行機組成員生存的最主要因素是缺氧。報告顯示,飛機失壓時,第二機長在頭等艙已能明顯感覺到氧氣不足,類似他曾經(jīng)在高山和空中跳傘時缺氧的感覺。在駕駛艙內(nèi)的機長可能因為處于強烈應激狀態(tài),缺氧的自主感覺不明顯。副駕駛在窗外時,有“呼吸很困難、非常憋”等缺氧感受,但意識清醒,使勁用雙手將身體撐回駕駛艙。之后副駕駛和第二機長陸續(xù)帶上了氧氣面罩,直至下降到安全的座艙高度。
從風擋爆裂脫落至飛機落地,責任機長沒有佩戴氧氣面罩,其暴露在座艙高度10000ft以上的高空缺氧環(huán)境的時間為19分54秒;副駕駛在從窗外返回座位后,立即系好了肩部安全帶,隨后佩戴了氧氣面罩,其暴露在高空缺氧環(huán)境中的時間不超過3分12秒;第二機長在座艙失壓時位于頭等艙,進入駕駛艙后即戴上了氧氣面罩,受低氧影響的時間很短。
報告顯示,風擋爆裂脫落后,飛機座艙迅速減壓,座艙高度從6256ft上升到24320ft,副駕駛被外泄氣流帶離座位,短時間暴露到31988ft左右的高空,責任機長與副駕駛的缺氧情況均屬于“急性高空缺氧”。在急性高空缺氧時,機體會發(fā)生特異性和非特異性代償反應。應激狀態(tài)下人體中樞神經(jīng)系統(tǒng)的興奮性提高,反應更靈敏;呼吸頻率加快,每分種通氣量增多;心率加速,心肌收縮力加強,心輸出量增加,血壓升高,血液循環(huán)加快等。這些生理變化能夠幫助人體對抗缺氧環(huán)境。機長陳述“當時我注意力主要在控制飛機狀態(tài),沒有感覺到冷或缺氧”,可判斷風擋脫落時責任機長處于“應激狀態(tài)”,機體對缺氧的代償性和適應性得到了提高。另外,機長患有“白大衣高血壓”,這類人對應激有增強的反應,存在著“腎素-血管緊張素”系統(tǒng)的激活機制,血漿腎素、醛固酮、去甲腎上腺素水平增高,對缺氧的耐受可能更強。
此外,風速可以增加環(huán)境的制冷作用。風擋脫落后,機長和副駕駛都感覺到“風非常大”,機長“感覺風壓著我,面部肌肉變形”,當飛機速度在280-290節(jié)左右時,感覺“身體快受不了”了。之后速度降到250-260節(jié)時,“風速明顯降低,身體能承受”。
此外,駕駛艙內(nèi)外氣流和飛機高速運動引起的高噪音,使3名機組成員已無法通過語言交流,只能用手勢交流。機長和二機長感覺只聽得見風聲,副駕駛感覺“耳朵聽不清晰,甚至聽不到”,落地后有所緩解。

報告排除多方面起因
調(diào)查報告從多個維度分析排除了可能引起該起事故發(fā)生的原因。
其中,從飛行機組方面,人員資質(zhì)、身體健康情況等均符合要求,維修人員和其他相關人員也都符合中國民航規(guī)章要求。
在航空器方面,此次執(zhí)飛飛機的制造廠家為空中客車公司,機型為A319-133,屬于A320系列,至該次事故發(fā)生已有7年機齡,總飛行時間為19942小時,總飛行起落次數(shù)為12937次。
在航空器放行情況方面,報告顯示,3U8633航班為B-6419號機當日首發(fā)航班,維修人員依據(jù)航前工作單完成航前檢查,結(jié)果正常(最近一次航后與航前,機組未反映任何故障或異常情況),且無缺陷記錄和故障保留。截至5月14日事故當天,該機持續(xù)按照有效《維修方案》實施維修工作,最近一次定檢為4A5,于2018年4月12日由川航自主完成,結(jié)果正常。根據(jù)B-6419飛機工程管理與維修工作記錄,確認該機事發(fā)前處于適航狀態(tài)。
在風擋使用方面,該飛機的駕駛艙前風擋由SGS制造生產(chǎn),該風擋為原廠裝機件,自安裝之日起至事發(fā)時未進行過拆裝工作。同時,B-6419號機交付后川航對適用的適航指令、服務通告、服務信函等均進行評估,并已完成。川航《維修方案》中涉及風擋及風擋區(qū)域的維修條目共4項,均已按要求實施,川航維修方案根據(jù)空客維修方案評估制定,其檢查要求滿足空客方案要求。
在維修記錄方面,報告顯示,2017年2月16日3C檢中,發(fā)現(xiàn)左右風擋氣象封嚴風蝕,已按AMM56-11-11手冊修理(非例行工作單卡號MTL0786)。其余工作單卡,未發(fā)現(xiàn)異常。

此外,報告顯示,事發(fā)時飛機所處區(qū)域無雷電、冰雹天氣。
風擋玻璃爆裂追因
A320系列飛機的風擋系統(tǒng)由左右2個子系統(tǒng)組成,每個子系統(tǒng)包括1塊風擋、1個滑動窗、1個固定窗,1臺風擋加溫計算機(WHC)。其中,WHC1對應左側(cè),WHC2對應右側(cè)。風擋溫度調(diào)節(jié)和窗溫度調(diào)節(jié)是獨立的。電加溫系統(tǒng)在發(fā)動機啟動時自動啟動,也可通過開關按鈕來進行控制。在結(jié)冰或有霧的情況下,通過電加熱確保風擋和窗的透視度。

那么風擋自身的構成是怎樣的?
A320系列飛機風擋由鋼化玻璃、樹脂夾層、Z型板、氣象封嚴、封嚴硅膠、接線盒等組成。
風擋的三層鋼化玻璃中,外層為約3mm厚的物理鋼化玻璃、中層和內(nèi)層為約8mm厚的化學鋼化玻璃,玻璃層之間有聚氨酯夾層、PVB夾層,外層鋼化玻璃的內(nèi)側(cè)安裝有導電加溫膜。中層和內(nèi)層的鋼化玻璃起主要結(jié)構承力作用,能夠抵抗冰雹和鳥擊損傷。風檔通過3片金屬壓板(上、下和共用的中鼻梁),使用螺栓固定安裝在機身結(jié)構上。
加溫膜夾在外層玻璃與聚氨酯層之間,由一種全透明柔性膜加上特殊的電阻電路組成,其工作原理類似電熱毯,電流通過電阻絲產(chǎn)生熱量來進行加熱,避免風檔起霧結(jié)冰。

報告顯示,對SGS風擋制造場檢查和對翻修的風擋進行分解檢查,發(fā)現(xiàn)風擋兩層結(jié)構玻璃邊緣使用了鋁膠帶進行包覆,且拐角處存在褶皺,鋁膠帶與結(jié)構玻璃之間存在空腔,沿結(jié)構構玻璃邊緣呈環(huán)狀貫通,致使封嚴硅膠無法與玻璃的緊密貼合。
此外,在SGS查看同型風擋維修記錄中故障檢測描述信息,對該型風擋封嚴硅膠破損的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,查閱71份發(fā)往中國用戶的風擋維修報告,其中有37份記錄涉及“封嚴硅膠破損”的描述。在中國國內(nèi)檢查7塊SGS生產(chǎn)的A320系列飛機風擋的封嚴硅膠,其中5塊有不同程度封嚴硅膠損傷。在SGS車間檢查了中國不同航空公司送修的9塊同型風擋封嚴、Z型板、接線盒,發(fā)現(xiàn)封嚴硅膠有不同程度的破損。
2018年9月-2019年5月SGS對返修的A320系列風擋進行了檢查,被檢查的298塊風擋中有31塊存在水汽侵入接線盒的情況。
報告稱,根據(jù)空客提供的持續(xù)適航信息,川航B-6419事件發(fā)生前,空客機隊曾發(fā)生過6起風擋雙層結(jié)構玻璃破裂事件,但風擋保持了整體結(jié)構完整未從機身脫落,飛機安全降落。歷史報告顯示,電弧放電產(chǎn)生的局部過熱是導致風擋雙層結(jié)構破裂的主要原因之一。
導致雙層結(jié)構玻璃破裂的可能原因包括:意外原因的外力損傷、結(jié)構玻璃質(zhì)量問題、維修維護不當以及使用過程中的突發(fā)局部高溫。
報告在排除了天氣、鳥擊、維護不當?shù)仍蚝蟀l(fā)現(xiàn),玻璃爆裂存在一連串的前后邏輯順序。
首先,氣象封嚴和封嚴硅膠的破損,以及導線的結(jié)構特征,為水汽滲入風擋提供了條件。對風擋制造現(xiàn)場進行檢查時發(fā)現(xiàn),該型風擋(PN:STA320-2-7-1)制造過程中,鋁膠帶與結(jié)構玻璃間存在縫隙、轉(zhuǎn)角難于良好貼合。鋁膠帶褶皺區(qū)域形成的內(nèi)部環(huán)狀空腔為水汽積聚提供了空間。此外,接線盒內(nèi)部的空腔也為水汽存留提供了空間。
之后,B-6419號機風擋進水后,電絕緣性下降,在潮濕環(huán)境下A線產(chǎn)生了持續(xù)性電弧放電,即濕電弧放電。結(jié)合A線的金屬鍍層剝落,B線絕緣皮外側(cè)有熔融態(tài)銅,以及中國民航用戶的SDR數(shù)據(jù)和空客提供的事件調(diào)查數(shù)據(jù),表明電弧是產(chǎn)生局部高溫的原因。(記者注:A線和B線為加溫膜的加溫供電導線)
接線盒內(nèi)殘存的導線絕緣皮碳化(碳化溫度應在400度以上),絕緣皮外側(cè)有熔融態(tài)銅(銅熔點為1084度),結(jié)合殘存導線的長度、分布和走向,表明A導線端頭曾出現(xiàn)了局部高溫,且高溫區(qū)域正處于內(nèi)層結(jié)構玻璃的邊緣處。并且過熱區(qū)域被確定位于兩個結(jié)構層的邊緣。
因此判定,基于A線過熱的事實,由于玻璃具有受到熱沖擊易破裂的特性,可以判定A導線端頭出現(xiàn)局部高溫導致雙層結(jié)構玻璃爆裂。
綜上所述,報告對此次本次事件的最大可能原因判定是:B-6419號機右風擋封嚴(氣象封嚴或封嚴硅膠)可能破損,風擋內(nèi)部存在空腔,外部水汽滲入并存留于風擋底部邊緣。電源導線被長期浸泡后絕緣性降低,在風擋左下部拐角處出現(xiàn)潮濕環(huán)境下的持續(xù)電弧放電。電弧產(chǎn)生的局部高溫導致雙層結(jié)構玻璃破裂。風擋不能承受駕駛艙內(nèi)外壓差從機身爆裂脫落。
建議與改進措施
報告在最后對空客、歐洲航空安全局、中國民航局和航空運營人分別給出了具體建議。
對空客,報告提出5點建議,一是建議空客基于川航“5.14事件”和歷史類似事件建立失效模式,評估并改進風擋設計、選材和制造工藝,防止水汽侵入和存留在電加溫系統(tǒng),降低電弧產(chǎn)生的可能性,避免雙層結(jié)構玻璃破裂。
二是建議空客基于川航“5.14事件”和歷史相似事件分析所建立的失效模式,研究在風擋加溫系統(tǒng)中增加對電弧的探測和防護功能。
三是建議空客督促風擋制造商加強風擋生產(chǎn)質(zhì)量控制,確保風擋制造持續(xù)符合設計標準和制造工藝規(guī)范。
四是建議空客完善在役風擋檢查方法,及時發(fā)現(xiàn)水汽進入、絕緣性下降等安全風險。建議空客修訂完善氣象封嚴的檢查程序和周期,以確保運營人能夠及時識別兩次定檢期間出現(xiàn)的氣象封嚴損傷。
五是建議空客評估A319飛機駕駛艙增加安全防護措施的必要性,降低在駕駛艙快速失壓時,駕駛艙門與120VU接觸對駕駛艙電路跳開關的影響。
對于中國民航局,報告建議,建議民航局根據(jù)機型特點,要求25000ft以上運行的增壓飛機,在“駕駛艙風擋/窗戶有裂紋”非正常處置程序中增加記憶項目:系好肩帶——系好;氧氣面罩——使用;發(fā)現(xiàn)駕駛艙風擋/窗戶有裂紋——識別。
對于航空運營人,報告提出2點建議,一是航空運營人在相關手冊中明確,如飛行員因為操縱飛機等原因,不方便自己戴上氧氣面罩,其他機組成員應該在自己先戴上氧氣面罩的情況下,第一時間協(xié)助飛行員戴上氧氣面罩。
二是航空運營人為了精確測量飛機座艙高度(壓力)的變化,有利于系統(tǒng)故障的調(diào)查與預測。建議將座艙高度的采樣率和記錄率提高至1秒1次。
報告披露,本次事件后,空客更新了飛行手冊(AFM)、飛行機組操作手冊(FCOM)和快速檢查手冊(QRH),將程序修改為:
——系好肩帶。
——如果確認內(nèi)層(結(jié)構層)有裂紋,則使用氧氣面罩。(注:如果內(nèi)層不受影響,表示至少有一層結(jié)構層保持可用,并能夠承受最大壓差。)
——內(nèi)外壓差達到5psi時,取下氧氣面罩。
上述版本已于2018年12月發(fā)布,并通過特定的飛行運行傳輸系統(tǒng)傳達給了運營人。
- 上一篇:南方多省迎今年來最強降雨過程 多地部署防汛備汛[ 06-03 ]
- 下一篇:沒有了!









